Page 86 - 捷運技術 第55期
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統計技術與數據分析應用於捷運工程材料品質精進之案例與成效 | 夏道明等


               B.  利用品管與生產數據交叉分析,                        偏低,僅略高於規範下限之情形。當
                 找出製程管制盲點                                時材試課立即要求廠方彙整統計結
               本局材試課利用 ACI 214 統計方法,                     果,並赴廠研討異常原因。原本廠方
               大量比對臺北及臺中地區數年來超過                          按傳統思維,認為可能是試體製作不
               萬筆混凝土試體強度統計數據與相                           良或原料品質異常,回應之道是將重
               對應之生產報表,佐以歷年試體強度                          新檢討混凝土配比,增加水泥用量,
               抽驗不合格案進行交叉分析(例如試                          以避免強度不符規定。然而,材試課
               體強度偏低與其材料計量、拌和之關                          人員依統計報表判斷,其組內變異
               係),期能透過大量數據分析來找出                          之品控等級一直保持 ACI 214 規定之
               預拌廠製程管制之盲點。分析結果迥                          Excellent 或 Very good 等級,顯見品
               異於一般工程人員及預拌廠從業人員                          管人員之表現正常,試體製作良好,
               多僅著重於原料品控之觀點,數據分                          惟其整體標準差及盤間標準差均偏
               析顯示預拌混凝土於量產階段,其供                          高,且整體標準差之品控等級已落於
               料品質穩定性之關鍵在於拌和用水量                          Fair 或 Poor 等級。在原料無異常變
               控制及坍度損失控制。                                化之情況下,試體強度偏低及不穩定
                   依傳統認知,為提昇混凝土強                         之主因應與拌和機操作手之製程控制
               度,多半採用增加水泥或化學摻劑用                          能力有關。依上述判斷,材試課立即
               量之手段,惟此舉不僅增加成本,亦                          要求預拌廠針對兩位操作手生產供料
               不符節能減碳需求。事實上,依學                           之試體強度分別進行統計,輔以相對
               理,混凝土強度決定於水灰比或水膠                          應之混凝土生產報表進行交叉分析。
               比之大小,水灰比 / 水膠比愈高,強                            分析結果顯示,其拌和機組之組
               度愈低,反之亦然。故如能有效控制                          長與組員因工作經驗及拌和用水量控
               拌和用水量,就可在不增加水泥用量                          制習慣之差異,導致同樣原料、設備
               的情況下,提昇混凝土強度,不僅經                          及製程,兩人供料表現大相逕庭。以
               濟、節能減碳且有助於增進混凝土之                          捷運工程主體結構最常使用之設計強
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               耐久性。                                      度 280 kgf/cm 混凝土為例,同一配
                   但要如何讓工程單位及預拌廠                         比,兩人生產供料之混凝土試體強度
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               人員破除刻板印象,重新建立混凝土                          平均值居然落差高達 43 kgf/cm ,約
               品質管控觀念,進而重視拌和用水量                          為設計強度之 15 %,足以抵銷原配
               控制?本局材試課便利用數據分析作                          比設計之安全係數(詳圖 4)。且依
               為工具,不僅自實驗室資料庫擷取各                          統計結果,組長供料強度之整體標準
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               廠抽驗數據加以分析,且主動彙整各                          差為 30.2 kgf/cm ,品控等級為 Very
               施工標委託各認證實驗室之一級品管                          good,而組員之整體標準差高達 53.8
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               試體強度試驗結果,讓預拌廠瞭解本                          kgf/cm ,品控等級為最差之 Poor。
               局各項要求係經彙整數據分析結果,                          廠方依此數據分析結果重新檢討並立
               不單有學理基礎,也具備品管實務經                          即更換拌和機操作手,進而全面加強
               驗。                                        拌和用水量控制,其效果立竿見影,
                   以北部地區某預拌廠為例,104                       混凝土強度及穩定性立即提昇,自
               年曾發生供料期間雖依核定的配比生                          104 年至 109 年,該廠表現持續穩定,
               產,但部分混凝土試體強度抽驗結果                          未曾發生類似案例。






               捷運技術 第55期,  2020                                                              78
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