Page 146 - 捷運工程叢書 精進版 - 5 捷運開發大樓壁樁設計與前期載重試驗
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臺北市政府捷運工程局





            四、 由本次 2 組載重試驗之砂性地層(含礫石層)之正規化 t-z 曲線數據如圖 5-2-3,礫石層

                 正規化 q-z 曲線數據如表 5-3-1,現地試驗所得之正規化 t-z、q-z 曲線稍高於 Reese 正規
                 化曲線平均值。

            五、 C1/D1 開發大樓結構分析模式採用大地工程師提供之壁樁基礎 Kv 值建立基礎彈簧進行
                 結構分析,經過結構與大地 5 ~ 6 次回饋分析計算後,兩者所得沉陷值已可至相近似,
                 且基礎荷重及 Kv 值已達到接近收斂之成果。



            第三節  壁樁試驗及相關設計、施工方面之經驗與

                            建議


            一、 試驗樁為避免上部空打段承受過大載重,而使反力設備不足以使實打段實際樁體達到所

                 需的試驗載重,建議應施作空打段摩擦隔離措施或採加大反力設備等方案因應。
            二、 壁樁載重試驗主樁的壁面超音波檢測應包含長向與短向,並與混凝土澆灌記錄視有無超
                 量或不足的情況綜合研判,以了解抓掘壁面有無坍孔、內擠的狀況。壁面的不平整會影

                 響前期再重試驗對樁身摩擦力及樁底承載力的判斷。例如試驗主樁時打段樁身坍孔使混
                 凝土塊發展承壓作用,造成回饋分析時高估該深度摩擦力的貢獻;空打段樁身坍孔使混
                 凝土塊發展承壓作用,使上部空打段承受過大載重,造成反力設備不足以使實打段實際

                 樁體達到所需的試驗載重;樁底發生坍孔因樁底荷重分散使最下層鋼筋計讀數偏低,不
                 易推算樁底實際承受載重。前期載重試驗主樁的壁面大致尚為平整,試驗結果尚能反應

                 實際壁樁所能提供的承載力。
            三、 因本案壁樁多處採連續配置,本次前期載重試驗矩形主樁短邊包覆帆布,而計算試驗所
                 得摩擦力仍以總周長計算其平均值,以涵蓋實際連續配置壁樁之母單元包覆帆布所造成

                 的影響。而於後續之驗證試驗時則改採空打段全周包覆帆布,但經驗上此方式消除的摩
                 擦力尚為有限,因實際樁頂深達 GL-27.1m,所以還是應採加大樁頂試驗載重或朝改進

                 空打段摩擦力隔離的方式考量,以期使實際樁頂比較容易達到設計所須之試驗載重。
            四、 因主樓區壁樁搭配結構柱位線設計,使多處採連續密集配置,雖整體勁度較佳但卻也可
                 能有重覆擾動壁樁周圍土壤使摩擦力降低之虞。所以 C1/D1 主樓區開挖支撐系統中間柱

                 基樁採用全套管基樁工法 φ=1.5m、L=GL-27.175m ~ GL-53m,並規定中間柱基樁鋼筋
                 與 3m 厚之 RC 底版連接,但結構分析時則不予納入,以期提供額外之承載能力。
            五、 本次前期載重試驗主樁,樁底礫石層 q-z 曲線(詳圖 5-3-2)初始段立刻有良好承載力發

                 揮的趨勢研判,試驗主樁底部無因樁底淤泥而產生承載力降低的現象。施工過程廠商使
                 用超泥漿取代皂土液,且因細粒料會隨逸水現象被夾帶入礫石層的孔隙中,使壁體底部
                 淤泥的較少,可降低對壁樁底部承載力的影響。











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